管廊主體結構質量控制的重點除混凝土表觀質量、混凝土強度、施工縫及變形縫防水等,管廊支架預埋件安裝的質量控制容易被忽視,在主體結構砼澆筑完成拆模后往往發(fā)現(xiàn)預埋件安裝合格率低下,造成后期需要特殊處理才能完成支架安裝,造成工程成本增加。因此,本文主要對如何提高管廊支架預埋件安裝合格率進行淺析和探討。

1、工程概況
機場大道地下綜合管廊位于江蘇省南京市南部新城片區(qū)東風河路~承天大道段,樁號范圍K1+420~K3+245.544,長約1.825km。管廊分為燃氣艙、綜合艙及能源艙,每艙均設置有線纜支架用于放置各種管線,線纜支架焊接于管廊艙體內的預埋件上。艙內支架預埋件縱向間距為1m,豎向間距1m。
2、預埋件安裝現(xiàn)狀分析
2.1、預埋件安裝合格率調研
機場大道管廊主體工程劃分為3個工區(qū),由三個專業(yè)..方負責實施,通過對已完成支架預埋件安裝的合格率進行調查統(tǒng)計,檢測360個點,每個工區(qū)各120個點,合格點數(shù)298個,合格率僅為82.8%,后期存在一定的缺陷處理現(xiàn)象。而此項綜合管廊工程為江蘇省管廊試點工程、南京南部新城中片區(qū)的亮點、形象工程。管廊支架預埋件安裝合格率有待進一步提高。根據(jù)機場大道管廊驗收標準,為..管廊驗收一次合格,管廊支架預埋件安裝合格率應不小于95%。2.3、預埋件安裝質量不合格原因分析
針對問題統(tǒng)計表找出的主要預埋件預埋質量問題,項目組織召開原因分析會,對影響預埋件預埋質量的兩個主要問題“預埋件預埋深度位置偏差”和“預埋件水平位置偏差”用關聯(lián)圖進行分析,得出6條末端因素。針對6條末端因素,項目指定專人進行逐條調研,培訓交底不到位、工人經(jīng)驗不足、測量人員操作不當、澆筑砼時野蠻振搗、模板周轉次數(shù)較多等5條末端因素被排除,在調研預埋件固定形式時發(fā)現(xiàn),3個專業(yè)..隊伍固定預埋件形式各不相同,管廊一隊采用扎絲綁扎的方式固定預埋件,管廊二隊采用預埋件垂直方向增加整根鋼筋串聯(lián)成組及焊接錨筋的方式固定,管廊三隊采用焊接錨筋的方式固定預埋件。結合前期抽查預埋件合格率時的調查統(tǒng)計結果,認為可能由于固定預埋件形式不合理,導致在后續(xù)施工時預埋件松動,造成預埋件位置偏位及凹進墻面現(xiàn)象 。
選取30米標準段作為一個試驗段,每10m為一組,編號①、②、③,第①組采用扎絲綁扎的方式固定;第②組采用焊接錨筋的方式固定;第③組采用預埋件垂直方向增加整根鋼筋串聯(lián)成組及焊接錨筋的方式固定,后序步驟施工條件均相同進行施工,拆模后,每組隨機抽取30個點進行統(tǒng)計,..組合格點數(shù)24,合格率80%,第二組合格點數(shù)28,合格率93%,第三組合格點數(shù)30,合格率....。經(jīng)試驗,預埋件固定形式不同,試驗結果得到的合格點數(shù)也大不相同,合格率相差較大,由此得出結論,造成“預埋件預埋深度位置偏差”及“預埋件水平位置偏差”的主要原因:預埋件固定形式不合理。
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